某廠酸銅起霧解決實例

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某廠酸銅起霧解決實例

發布時間:2018.02.06 新聞來源:江蘇夢得新材料科技有限公司 浏覽次數:


問題:

銅槽老起霧,MU和B劑過量的可能性可以排除,大處(chù)理後情況要好得多,但是做瞭(le)兩天有起霧的現象亮鎳也不能蓋掉,而且鎳鍍得越久白霧越明顯,曾把鍍好銅的工件放在重鉻酸鉀裏洗一下,活化後在去鍍鎳白霧可以蓋掉

低區上鍍(dù)但不光亮,無任何光亮,霍爾曹打片中低區嚴重白霧,高區亮度也差,經高溫處(chù)理效果不明顯,且整體上鍍(dù)出光都慢

讨論解決方法:

1,光劑失調

 A劑量過高  能是光劑比例失調(diào),用少量的活性炭吸附一下 ,或者你續做兩張試片不加光劑,一般A劑消耗量要大些,打第三張試片的時候在看看 ,是那個多哪個少瞭(le)

加雙氧水 ,活性炭過濾至鍍液幹淨,再加溫至70度以上,電解處理幾小時,待電解時的鍍層(céng)均勻後,電解時可以大小電流交替進行,然後按正常比例補(bǔ)充光劑。一般氯離子不足時光亮的色澤會暗些。

2,油污   加加十二烷基硫酸鈉充分攪拌後加碳粉過(guò)濾幹(gàn)淨

3,

衆所周知,MN型光亮酸性鍍銅液要採(cǎi)用包括氯離子在内的五至六種光亮劑。其配比恰當時,鍍層(céng)光亮性、整平性優異,鍍液高溫特性較好;但當比例嚴重失調時,其處理則需要一定的經驗及模拟分析手段。

某廠有三個約1 200 L的MN型鍍銅槽,因低區光亮性較差並(bìng)出現麻砂及麻點,工藝技術人員,先後補加瞭(le)硫酸和硫酸銅 ,改善不大;再加雙氧水、活性碳過濾,未作加熱處理,補充原使用良好的自配光亮劑,結果鍍層不亮,麻砂更爲嚴重 。

本人對該槽液進行瞭(le)霍爾槽試驗,分别單獨添加幾種光亮劑進行調整,效果尚可,但添加於(yú)大槽正常施鍍一兩槽後很快又呈麻砂狀。經分析,系不足量的活性碳處理後 ,選擇性吸附造成比例嚴重失調,且加雙氧水後未加熱去除殘存物,使補加的添加劑又被部分破壞。按常規辦法,應再加雙氧水、加熱,徹底破壞添加劑後用大劑量活性碳吸附,冷卻後再按配方重新補加光亮劑,但需要3~4天方能完成(無冷凍設備,降溫比加溫困難,又無過濾機)。而該廠急於(yú)完成急件加工,時間不允許,隻能另尋途徑。

根據氧化劑性質,取1 L鍍液進行試驗:加入計量高錳酸鉀氧化雙氧水,攪拌後,不斷有氧氣泡産生 。待無氧氣産生時,再加入約0.2 g/L高錳酸鉀,繼續攪拌10 min,氧化剩餘的光亮劑。不過濾,取液作霍爾槽試驗,可知光亮劑已基本被破壞;按最佳配比重新加入新配的混合光亮劑,再經霍爾槽試驗,光亮性基本恢複。用高倍放大鏡觀察可見,試件仍有少量極細麻砂,補加SP無效 ,懷疑氯離子濃度不夠 ,再按0.0001 ml/L加入濃鹽酸,麻砂全部消失,光亮性也有所增加,但仍有微小突起物,似結晶粗糙。分析原因,可能是硫酸銅過多所緻。取出十分之三的鍍液,補加等量蒸餾水及少量混合光亮劑,光亮整平效果很好 :經500号細砂紙打磨的銅試片,在霍爾槽中攪拌下以2 A施鍍5 min,除低區1 cm左右光亮性稍差外,其餘則達到瞭(le)全光亮的鏡面效果 ,高倍放大鏡觀察,無任何坑點與突起物。對三個鍍槽分别進行試驗,確定各槽高錳酸鉀加入量,按試驗結果處理後,取液複試,並(bìng)對光亮劑配比再作微調,槽液完全恢複正常,且比故障發生前光亮整平效果還好。槽液經試驗調整十餘小時,即順利投入急件加工 。

經此次故障處(chù)理,筆(bǐ)者有以下體會:

(1) 出現電鍍故障時,應仔細觀察故障現象(該廠以爲故障爲鍍層粗糙,實爲細麻砂),可採用高倍放大鏡觀察鍍層(筆者以前也遇到過光亮鍍鎳因糖精過多産生細麻點,肉眼看爲發霧而廠家按發霧原因處理無法見效的事例)。對光亮鍍銅而言,整平性差和亮度不足時,可能是細微坑點,也可能是細微突起,若不觀察準確,其處理辦法很難確定。此次故障原因,主要爲自配補充光亮劑M較多,積累後産生細麻砂,加SP即可解決,而由於(yú)判斷不準處理方法不當造成瞭(le)該廠的停産。

(2) 若光亮酸性鍍銅液光亮劑比例失調難以調整時,應進行徹底處理,加足量雙氧水、活性碳並(bìng)加溫除去殘(cán)存雙氧水。若加入雙氧水後不加溫即作活性碳處理,槽液失調會更嚴重。

(3) 處理鍍液故障,既要有實踐經驗,還應有一定的化學基礎,才能得心應手。比如尚未見資料報導用高錳酸鉀處理酸性鍍銅液,但根據化學原理,高錳酸鉀在酸性條件下氧化性比雙氧水強,加入後不經加熱即可将殘存雙氧水氧化掉並(bìng)進而氧化破壞光亮劑,不經活性碳吸附、過濾,即應急處理好瞭(le)鍍液(當然,其加入量應經仔細試驗確定),滿足瞭(le)生産急需。===轉自慧聰網

 


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